17TGG服務商
标题:
洪口水电站天然砂石料生产系统优化改造的论文
[打印本页]
作者:
jlj6y9nsd7y
时间:
2015-9-10 13:25
标题:
洪口水电站天然砂石料生产系统优化改造的论文
洪口水电站天然砂石料生产系统优化改造的论文(3)将喂料口的
沈阳信用卡刷卡
条筛栅格间距减小到150~160mm,在原喂料口条筛弃料口下方设一台板式
昆山信用卡刷卡套现
给料机,在本系统边缘,沿1#皮带机,增设1台颚破和6台中碎,另辟一条破碎系统,蛮石和大于150mm的较大卵石经破碎后,由新增的18#、19#皮带机2条皮带机输送到3#筛分楼。同时,增设另1条17#皮带机,将从3#筛分楼出料皮带上的大骨料,送往2#筛分楼旁边的新增细碎机破碎,再送往3#筛分楼。由于本改造方案比较紧凑,做到了见缝插针,能够满足场地布置限制条件,同时,由于本方案能够在生产间隔时间施工,基本不 影响 生产,方案可行、 经济 。 经方案比选,决定采用(3)方案。 4 改造方案的具体实施 4.1 分成大于150mm和小于150mm两挡分别破碎处理 (1)将小于150mm天然料,用喂料口条筛下的1#皮带机运走,通过原骨料筛分系统进行筛分。&n
苏州姑苏区大额信用卡代办
bsp; (2)大于150mm的较大卵石的天然料,通过一条设置在三个喂料口弃料出口处的板式给料机
苏州信用卡办理
,输送给新增加破碎站 (3)经新增的破碎站破碎后的料,通过新增的皮带机送到3#筛分楼开始筛分,筛分之后送往成品料堆。 4.2 板式给料机配置选型 板式给料机工作原理是借助驱动轴的转动,通过传动链轮带动封闭链带,使其作连续移动,从而达到传送物料的目的。由于板式给料机能够水平或带一定倾角运送较大直径的毛料,使之成为改造成败的关键设备。 根据 目前 河床天然骨料的特点,蛮石最大直径为600~700mm,但其含量很少,可以通过挖机在采挖过程中剔除。主要粒经为500mm以下,因此板式给料机的机型选定在带宽b=1000mm,生产能力30~300m3/h、给料速度为0.03~0.25m/s、驱动电机为功率7.5kw可调速电机,板式给料机的输送长度根据喂料口的地形情况定为20m。 4.3 破碎设备的配置 由于本次改造的目的是为了增大系统的破碎能力,增加中小骨料的产量,因此主要的投入放在破碎设备上。粗碎选用一台pev750×1060颚破;细碎为6台pex250×1200颚破,破碎后的骨料由皮带机送往3#筛分楼,筛分后分送到各骨料堆。 4.4 大骨料回轧方案布置 由于前期大骨料产量太高,已超出大坝rcc浇筑所需的用量,使得大骨料无处堆放,占用了大片场地。 对大骨料过多的处理,本次改造有两种途径: (1)将成品大骨料皮带分出部分来进行内循环回轧。即在8#皮带机机头,分出部分大骨料,通过新增的17#皮带机,将料送入新增的4台型号为pex150×750细碎,破碎后通过6#等皮带机,返回3#筛分楼进行内循环。 (2)在2#筛分机进料皮带机头,用溜槽分出一部分骨料,通过新增的一台pex250×1200颚破,进行破碎,破碎后通过3条皮带中转返回3#筛分楼。 (3)通过装载机,将成品大骨料装入自卸汽车,盘运至喂料口,然后由改造后的骨料破
眉山信用卡套现
碎系统,对大骨料进行破碎,增加中小骨料的数量,以达到满足大坝rcc所需骨料级配为止。 通过上述措施,可大大减少大骨料太多的
宜昌信用卡代还
问题 ,从而达到节约成本的目的。 4.5 改造后的系统平面布置图 5 改造效果 按
东莞信用卡代还
照上述方案,按期成功完成了系统改造。系统运行可靠,改造后的砂石料生产系统生产能力有了较大的提高,系统日最高生产能力从改造前的4419吨/天,增加到改造后的6880吨/天,能够满足洪口水电站二枯高峰期的骨料供应,且骨料级配得到大大改善,能满足均衡生产的要求,达到改造目标。 6 经济效益 6.1在保证材料供给、保证工期方面最经济: 本次改造中增加一台板式给料机、12台不同大小的颚破和3条皮带输送机共投入约150万元,若系统不改造,工期将延误约半年以上,将会给工程带来较大的损失;若采用
昆山信用卡代还
其它方案改造,不计新系统投资,拆除、砼龄期、重新制安将造成工期延误约两个月以上;若改用外购骨料,约需17万m3,供应难度大,且每方骨料成本提高15元以上,需多花费255万元以上。因而本改造方案最经济,是必要的。 6.2消化蛮石弃料,增加效益: 改造前每月约有10%~20%的蛮石弃料。二枯消化弃料约3.2万m3,混合料挖运及蛮石弃料总计约12元/m3,仅此一项,节约成本约38.4万元。 7 结语 在利用条筛喂料口的原砂石料生产系统已投产的情况下,进行生产能力提升的改造,本方案经济可行,成功地解决了场地布置难题,不影响原系统的生产,又节约了改造成本,可为今后类似砂石料生产系统的生产能力提升的改造提供借鉴。
(3)將喂料口的條篩柵格間距減小到150~160mm,在原喂料口條篩棄料口下方設一臺板式給料機,在本系統邊緣,沿1#皮帶機,增設1臺顎破和6臺中碎,另辟一條破碎系統,蠻石和大於150mm的較大卵石經破碎後,由新增的18#、19#皮帶機2條皮帶機輸送到3#篩分樓。同時,增設另1條17#皮帶機,將從3#篩分樓出料皮帶上的大骨料,送往2#篩分樓旁邊的新增細碎機破碎,再送往3#篩分樓。由於本改造方案比較緊湊,做到瞭見縫插針,能夠滿足場地佈置限制條件,同時,由於本方案能夠在生產間隔時間施工,基本不 影響 生產,方案可行、 經濟 。 經方案比選,決定采用(3)方案。 4 改造方案的具體實施 4.1 分成大於150mm和小於150mm兩擋分別破碎處理 (1)將小於150mm天然料,用喂料口條篩下的1#皮帶機運走,通過原骨料篩分系統進行篩分。 (2)大於150mm的較大卵石的天然料,通過一條設置在三個喂料口棄料出口處的板式給料機,輸送給新增加破碎站 (3)經新增的破碎站破碎後的料,通過新增的皮帶機送到3#篩分樓開始篩分,篩分之後送往成品料堆。 4.2 板式給料機配置選型 板式給料機工作原理是借助驅動軸的轉動,通過傳動鏈輪帶動封閉鏈帶,使其作連續移動,從而達到傳送物料的目的。由於板式給料機能夠水平或帶一定傾角運送
丹道養生修煉秘訣
較大直徑的毛料,使之成為改造成敗的關鍵設備。 根據 目前 河床天然骨料的特點,蠻石最大直徑為600~700mm,但其含量很少,可以通過挖機在采挖過程中剔除。主要粒經為
《西遊記》百回詳註 第七十一回 行者假名降怪犼 觀
500mm以下,因此板式給料機的機型選定在帶寬b
金州古琴與道教
=1000mm,生產能力30~300m3/h、給料速度為0.03~0.25m/s、驅動電機為功率7.5kw可調速電機,板式給料機的輸送長度根據喂料口的地形情況定為20m。 4.3 破碎設備的配置 由於本次改造的目的是為瞭增大系統的破碎能力,增加中小骨料的產量,因此主要的投入放在破碎設備上。粗碎選用一臺pev750×1060顎破;細碎為6臺pex250×1200顎破,破碎後的骨料由皮帶機送往3#篩分樓,篩分後分送到各骨料堆。 4.4 大骨料回軋方案佈置 由於前期大骨料產量太高,已超出大壩
黃大仙靈簽(76
rcc澆築所需的用量,使得大骨料無處堆放,占用瞭大片場地。 對大骨料過多的處理,本次改造有兩種途徑: (1)將成品大骨料皮帶分出部分來進行內循環回軋。即在8#皮帶機機頭,分出部分大骨料,通過新增的17#皮帶機,將料送入新增的4臺型號為pex150×750細碎,破碎後通過6#等皮帶機,返回3#篩分樓進行內循環。 (2)在2#篩分機進料皮帶機頭,用溜槽分出一部分骨料,通過新增的一臺pex250×1200顎破,進行
西安金仙觀為雅安地震舉行祈福法會並捐款
破碎,破碎後通過3條皮帶中轉返回3#篩分樓。 (3)通過裝載機,將成品大骨料裝入自卸汽車,盤運至喂料口,然後由改造後的骨料破碎系統,對大骨料進行破碎,增加中小骨料的數量,以達到滿足大壩rcc所需骨料級配為止。 通過上述措施,可大大減少大骨料太多的 問題 ,從而達到節約成本
全真道在洛陽的發展
的目的。 4.5 改造後的系統平面佈置圖 5 改造效果 按照上述方案,按期成功完成瞭系統改造。系統運行可靠,改造後的砂石料生產系統生產能力有瞭較大的提高,系統日最高生產能力從改造前的4419噸/天,增加到改造後的6880噸/天,能夠滿足洪口水電站二枯高峰期的骨料供應,且骨料級配得到大大改善,能滿足均衡生產的要求,達到改造目標。 6 經濟效益 6.1在保證材料供給、保證工期方面最經濟: 本次改造中增加一臺板式給料機、12臺不同大小的顎破和3條皮帶輸送機共投入約150萬元,若系統不改造,工期將延誤約半年以上,將會給工程帶來較大的損失;若采用其它方案改造,不計新系統投資,拆除、砼齡期、重新制安將造成工期延誤約兩個月以上;若改用外購骨料,約需17萬m3,供應難度大,且每方骨料成本提高15元以上,
道人、兔鼠、老鼠
需多花費255萬元以上。因而本改造方案最
關於開展“文明敬香,文明禮神,建設生態道觀”活動的倡議
經濟,是必要的。 6.2消化蠻石棄料,增加效益: 改造前每月約有10%~20%的蠻石棄料。二枯消化棄料約3.2萬m3,混合料挖運及蠻石棄料總計約12元/m3,僅此一項,節約成本約38.4萬元。 7 結語 在利用條篩喂料口的原砂石料生產系統已投產的情況下,進行生產能力提升的改造,本方案經濟可行,成功地解決瞭場地佈置難題,不影響原系統的生產,又節約瞭改造成本,可為今後類似砂石料生產系統的生產能力提升的改造提供借鑒。
欢迎光临 17TGG服務商 (http://17tgg.com/)
Powered by Discuz! X3.1